一、全廠概況
阜新發(fā)電廠隸屬遼寧省電力公司,始建于1936年,已有60多年建廠歷史,是建國后國家“一五”期間156項重點工程之一,F(xiàn)全廠總裝機容量為750MW,其中:中壓25MW供熱機組兩臺、50MW機組兩臺;高壓50MW機組兩臺、100MW機組三臺;超高壓200MW機組一臺。其中200MW機組是作為“以大代小”的技改工程建設(shè)的,機組產(chǎn)權(quán)歸阜新發(fā)電有限責(zé)任公司,阜新發(fā)電廠只負(fù)責(zé)機組的運行,設(shè)備檢修及生產(chǎn)管理,阜新發(fā)電廠將200MW機組編號為01號機組;
阜新發(fā)電有限責(zé)任公司由三方股東共同出資建設(shè),東北電力投資開發(fā)公司占89%股份;阜新太平電廠占6%股份;阜新市綜合投資公司占5%股份。公司依據(jù)《公司法》設(shè)立董事會、監(jiān)事會,總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營。
二、事故機組概況
阜新發(fā)電廠01號汽輪機CCl40/N200--12.7/535/535型超高壓一次中間再熱兩段抽汽凝汽式機組,由哈爾濱汽輪機廠制造,出廠日期1996年,出廠編號72N9;發(fā)電機型號QFSN--200--2,出廠編號3--60237,出廠日期為1995年10月,由哈爾濱電機廠制造;鍋爐型號為HG 670/13.7--YMI6,出廠編號2339,出廠日期1995年3月,由哈爾濱鍋爐廠制造。
該機組1996年3月安裝,1996年11月2日首次并網(wǎng)發(fā)電,同年12月18日正式移交生產(chǎn)。到8月19日事故時止,累計運行15151小時,發(fā)電量27.06億千瓦時。
三、事故經(jīng)過
1999年8月19日0時20分,運行五值接班,機組負(fù)荷為155MW運行;0時30分,值長令加負(fù)荷到165MW;1時整,值長令加負(fù)荷到170MW,主蒸汽壓力為12.6MPa,主蒸汽溫度535℃,蒸汽流量536.9噸/時。
47分30秒,“高、中壓主汽門關(guān)閉”、“抽汽逆止門關(guān)閉”光字牌報警,監(jiān)盤司機喊“機跳了”。47分32秒,交流、直流潤滑油泵聯(lián)動良好。47分37秒,發(fā)電機出口開關(guān)5532跳閘,有功負(fù)荷到“0”,6KV廠用電備用電源聯(lián)動成功。
值長來電話向單元長詢問情況,單元長告:“01號機、發(fā)電機跳閘。”值長當(dāng)即告:“立即查明保護動作情況,對設(shè)備詳細(xì)檢查,有問題向我匯報!眴卧L令:“汽機、電氣人員檢查保護及設(shè)備情況!彼緳C助手到保護盤檢查本特利保護,回來后向單元長匯報:“沒有發(fā)現(xiàn)異常。”汽機班長檢查完設(shè)備匯報單元長說:“設(shè)備檢查沒問題!彪姎獍嚅L確認(rèn)后匯報:“發(fā)電機跳,6KV廠用正常聯(lián)動備用電源,電氣保護無動作,只有‘熱工保護動作’光字牌來信號!
單元長向值長匯報:“檢查保護和設(shè)備都沒發(fā)現(xiàn)問題!敝甸L告:“如無異常,可以恢復(fù)。”隨即單元長告汽機班長:“汽機掛閘,保持機3000轉(zhuǎn)/分。”汽機班長到就地機頭處操作,手搖同步器由30mm退至到“0”位,同時令司機助手去檢查設(shè)備情況,助手回來后匯報:“機組檢查正常,主軸在轉(zhuǎn)動中!边@時班長操作同步器增加行程時發(fā)現(xiàn)高、中壓主汽門來開,告助手去復(fù)歸“熱工保護動作自保持復(fù)歸按鈕”,當(dāng)檢查就地壓力表立盤時發(fā)現(xiàn)調(diào)速油壓很低,對從控制室返回來的助手說:“把調(diào)速油泵轉(zhuǎn)起來!
調(diào)速油壓恢復(fù)后,汽機班長到機頭再次掛閘,逐步增加同步器行程,高、中壓主汽門開啟,行程達(dá)8mm時回到主控制室,準(zhǔn)備用電調(diào)升速,設(shè)定目標(biāo)轉(zhuǎn)速3000r/min,升速率為300r/min/min,按進行鍵,此時轉(zhuǎn)速實際值未能跟蹤目標(biāo)值,同時“高、中壓主汽門關(guān)閉”信號光字牌亮,汽機班長根據(jù)經(jīng)驗分析認(rèn)為電調(diào)不正常,向單元長匯報,并請示切液調(diào)運行,單元長同意。
汽機班長到機頭處將同步器退到“0”位,通知司機將電調(diào)切為液調(diào)運行,掛閘后同步器行程為8mm時,高壓主汽門已開啟,達(dá)Ⅱmln時,轉(zhuǎn)速表顯示100r/min左右,1時56分30秒,當(dāng)準(zhǔn)備檢查調(diào)速汽門開度時,聽到主汽門關(guān)閉聲,同時一聲巨響,發(fā)電機后部著火,機組嚴(yán)重?fù)p壞。
四、設(shè)備損壞情況
1.軸系
(1)軸系斷為11段,10個斷裂面,其中5處為軸斷裂,4處為對輪螺栓斷裂,1處為齒型聯(lián)軸器失效。
(2)中壓轉(zhuǎn)子電側(cè)軸端在軸封R角處斷裂,斷軸長約1.8m,飛出距離11m。
(3)低壓轉(zhuǎn)子機側(cè)軸端在軸頸與油擋過渡處斷裂,斷軸長約lm。發(fā)電機機側(cè)軸端在軸頸處斷裂,斷軸長約1.5m。飛落約35m遠(yuǎn)。
(4)中、低壓轉(zhuǎn)子半撓性波紋聯(lián)軸器兩端斷裂并成碎塊。
(5)主油泵與主軸間齒型聯(lián)軸器內(nèi)、外齒損壞失效脫開。
(6)低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機間、發(fā)電機與勵磁機間對輪螺栓斷裂。
2.軸瓦
(1)3、4瓦瓦體、瓦蓋打壞,軸承箱上部破裂移位。
(2)5、6瓦瓦體、瓦蓋,軸承箱全部損壞。
(3)6、7瓦全部破裂、移動。
(4)勵磁機前瓦損壞,后瓦瓦蓋損壞,瓦體損壞。
3.隔板、葉輪及葉片
(1)高壓缸葉頂汽封磨損,隔板和軸端汽封嚴(yán)重磨損。
(2)中壓缸第21級葉片復(fù)環(huán)局部脫落,第22級全級葉片葉頂磨損約lOmm。
(3)低壓缸轉(zhuǎn)子27級葉片距葉頂斷掉約200mm,32級葉片有27片距葉型底部15mm處斷。
4.主、輔設(shè)備
(1)高、中缸貓爪橫銷翹起,立銷不同程度損壞,缸體位移。
(2)低壓缸逆流側(cè)上缸左側(cè)破裂為IOOX300mm的孔洞,排汽缸上缸右側(cè)破裂約為300×700mm的孔洞,下缸右側(cè)中分面下部破裂約為1000X1000mm孔洞。
(3)低壓缸順流側(cè)下缸左側(cè)破裂約為150X300mm孔洞。
(4)發(fā)電機定子底部局部掃膛,轉(zhuǎn)子槽楔全部磨損,發(fā)電機勵側(cè)上端蓋破損。
(5)中、低壓缸導(dǎo)汽管機側(cè)左部被擊穿約300X1000mm的孔洞,中部右側(cè)斷裂約1000mm,電側(cè)左部被擊穿約為300 X1000mm的孔洞。
(6)盤車裝置損壞,定子線圈飛出A排墻外,齒形圈飛出約25m。
(7)中壓調(diào)速汽門操縱座折斷傾倒。
經(jīng)評估,事故造成的經(jīng)濟損失為1246萬元。
阜新發(fā)電廠隸屬遼寧省電力公司,始建于1936年,已有60多年建廠歷史,是建國后國家“一五”期間156項重點工程之一,F(xiàn)全廠總裝機容量為750MW,其中:中壓25MW供熱機組兩臺、50MW機組兩臺;高壓50MW機組兩臺、100MW機組三臺;超高壓200MW機組一臺。其中200MW機組是作為“以大代小”的技改工程建設(shè)的,機組產(chǎn)權(quán)歸阜新發(fā)電有限責(zé)任公司,阜新發(fā)電廠只負(fù)責(zé)機組的運行,設(shè)備檢修及生產(chǎn)管理,阜新發(fā)電廠將200MW機組編號為01號機組;
阜新發(fā)電有限責(zé)任公司由三方股東共同出資建設(shè),東北電力投資開發(fā)公司占89%股份;阜新太平電廠占6%股份;阜新市綜合投資公司占5%股份。公司依據(jù)《公司法》設(shè)立董事會、監(jiān)事會,總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營。
二、事故機組概況
阜新發(fā)電廠01號汽輪機CCl40/N200--12.7/535/535型超高壓一次中間再熱兩段抽汽凝汽式機組,由哈爾濱汽輪機廠制造,出廠日期1996年,出廠編號72N9;發(fā)電機型號QFSN--200--2,出廠編號3--60237,出廠日期為1995年10月,由哈爾濱電機廠制造;鍋爐型號為HG 670/13.7--YMI6,出廠編號2339,出廠日期1995年3月,由哈爾濱鍋爐廠制造。
該機組1996年3月安裝,1996年11月2日首次并網(wǎng)發(fā)電,同年12月18日正式移交生產(chǎn)。到8月19日事故時止,累計運行15151小時,發(fā)電量27.06億千瓦時。
三、事故經(jīng)過
1999年8月19日0時20分,運行五值接班,機組負(fù)荷為155MW運行;0時30分,值長令加負(fù)荷到165MW;1時整,值長令加負(fù)荷到170MW,主蒸汽壓力為12.6MPa,主蒸汽溫度535℃,蒸汽流量536.9噸/時。
47分30秒,“高、中壓主汽門關(guān)閉”、“抽汽逆止門關(guān)閉”光字牌報警,監(jiān)盤司機喊“機跳了”。47分32秒,交流、直流潤滑油泵聯(lián)動良好。47分37秒,發(fā)電機出口開關(guān)5532跳閘,有功負(fù)荷到“0”,6KV廠用電備用電源聯(lián)動成功。
值長來電話向單元長詢問情況,單元長告:“01號機、發(fā)電機跳閘。”值長當(dāng)即告:“立即查明保護動作情況,對設(shè)備詳細(xì)檢查,有問題向我匯報!眴卧L令:“汽機、電氣人員檢查保護及設(shè)備情況!彼緳C助手到保護盤檢查本特利保護,回來后向單元長匯報:“沒有發(fā)現(xiàn)異常。”汽機班長檢查完設(shè)備匯報單元長說:“設(shè)備檢查沒問題!彪姎獍嚅L確認(rèn)后匯報:“發(fā)電機跳,6KV廠用正常聯(lián)動備用電源,電氣保護無動作,只有‘熱工保護動作’光字牌來信號!
單元長向值長匯報:“檢查保護和設(shè)備都沒發(fā)現(xiàn)問題!敝甸L告:“如無異常,可以恢復(fù)。”隨即單元長告汽機班長:“汽機掛閘,保持機3000轉(zhuǎn)/分。”汽機班長到就地機頭處操作,手搖同步器由30mm退至到“0”位,同時令司機助手去檢查設(shè)備情況,助手回來后匯報:“機組檢查正常,主軸在轉(zhuǎn)動中!边@時班長操作同步器增加行程時發(fā)現(xiàn)高、中壓主汽門來開,告助手去復(fù)歸“熱工保護動作自保持復(fù)歸按鈕”,當(dāng)檢查就地壓力表立盤時發(fā)現(xiàn)調(diào)速油壓很低,對從控制室返回來的助手說:“把調(diào)速油泵轉(zhuǎn)起來!
調(diào)速油壓恢復(fù)后,汽機班長到機頭再次掛閘,逐步增加同步器行程,高、中壓主汽門開啟,行程達(dá)8mm時回到主控制室,準(zhǔn)備用電調(diào)升速,設(shè)定目標(biāo)轉(zhuǎn)速3000r/min,升速率為300r/min/min,按進行鍵,此時轉(zhuǎn)速實際值未能跟蹤目標(biāo)值,同時“高、中壓主汽門關(guān)閉”信號光字牌亮,汽機班長根據(jù)經(jīng)驗分析認(rèn)為電調(diào)不正常,向單元長匯報,并請示切液調(diào)運行,單元長同意。
汽機班長到機頭處將同步器退到“0”位,通知司機將電調(diào)切為液調(diào)運行,掛閘后同步器行程為8mm時,高壓主汽門已開啟,達(dá)Ⅱmln時,轉(zhuǎn)速表顯示100r/min左右,1時56分30秒,當(dāng)準(zhǔn)備檢查調(diào)速汽門開度時,聽到主汽門關(guān)閉聲,同時一聲巨響,發(fā)電機后部著火,機組嚴(yán)重?fù)p壞。
四、設(shè)備損壞情況
1.軸系
(1)軸系斷為11段,10個斷裂面,其中5處為軸斷裂,4處為對輪螺栓斷裂,1處為齒型聯(lián)軸器失效。
(2)中壓轉(zhuǎn)子電側(cè)軸端在軸封R角處斷裂,斷軸長約1.8m,飛出距離11m。
(3)低壓轉(zhuǎn)子機側(cè)軸端在軸頸與油擋過渡處斷裂,斷軸長約lm。發(fā)電機機側(cè)軸端在軸頸處斷裂,斷軸長約1.5m。飛落約35m遠(yuǎn)。
(4)中、低壓轉(zhuǎn)子半撓性波紋聯(lián)軸器兩端斷裂并成碎塊。
(5)主油泵與主軸間齒型聯(lián)軸器內(nèi)、外齒損壞失效脫開。
(6)低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機間、發(fā)電機與勵磁機間對輪螺栓斷裂。
2.軸瓦
(1)3、4瓦瓦體、瓦蓋打壞,軸承箱上部破裂移位。
(2)5、6瓦瓦體、瓦蓋,軸承箱全部損壞。
(3)6、7瓦全部破裂、移動。
(4)勵磁機前瓦損壞,后瓦瓦蓋損壞,瓦體損壞。
3.隔板、葉輪及葉片
(1)高壓缸葉頂汽封磨損,隔板和軸端汽封嚴(yán)重磨損。
(2)中壓缸第21級葉片復(fù)環(huán)局部脫落,第22級全級葉片葉頂磨損約lOmm。
(3)低壓缸轉(zhuǎn)子27級葉片距葉頂斷掉約200mm,32級葉片有27片距葉型底部15mm處斷。
4.主、輔設(shè)備
(1)高、中缸貓爪橫銷翹起,立銷不同程度損壞,缸體位移。
(2)低壓缸逆流側(cè)上缸左側(cè)破裂為IOOX300mm的孔洞,排汽缸上缸右側(cè)破裂約為300×700mm的孔洞,下缸右側(cè)中分面下部破裂約為1000X1000mm孔洞。
(3)低壓缸順流側(cè)下缸左側(cè)破裂約為150X300mm孔洞。
(4)發(fā)電機定子底部局部掃膛,轉(zhuǎn)子槽楔全部磨損,發(fā)電機勵側(cè)上端蓋破損。
(5)中、低壓缸導(dǎo)汽管機側(cè)左部被擊穿約300X1000mm的孔洞,中部右側(cè)斷裂約1000mm,電側(cè)左部被擊穿約為300 X1000mm的孔洞。
(6)盤車裝置損壞,定子線圈飛出A排墻外,齒形圈飛出約25m。
(7)中壓調(diào)速汽門操縱座折斷傾倒。
經(jīng)評估,事故造成的經(jīng)濟損失為1246萬元。